1月29日,中鹽紅四方熱電車間脫硫系統(tǒng)新上硫酸銨干燥項(xiàng)目一次投料試車成功,為即將到來(lái)的新春佳節(jié)獻(xiàn)上一份“厚禮”。首次出料水份為0.66%,滿足GB53-1995硫酸銨合格品對(duì)水分的要求。按目前硫銨市場(chǎng)價(jià)格效益測(cè)算,項(xiàng)目投產(chǎn)后,每年新增效益可達(dá)127.7萬(wàn)元。
熱電脫硫工序之前采用飽和濃縮結(jié)晶工藝,原產(chǎn)品的含水約5%、溫度約50度左右的濕硫銨,日均產(chǎn)量約50噸。離心機(jī)分離后的濕硫銨本身含水率較高,濕硫銨冷卻至常溫后就開始結(jié)塊發(fā)硬,加上包裝使用的舊編織袋,硫銨又極易吸收空氣中的水分;隨著存放時(shí)間的增加,板結(jié)現(xiàn)象會(huì)越發(fā)嚴(yán)重,影響后期使用,且不能滿足對(duì)外銷售需要。
2019年10月,由朱立新、董增義和劉紅衛(wèi)組成調(diào)研小組,外出對(duì)氨法脫硫副產(chǎn)物硫酸銨干燥工藝進(jìn)行考察。經(jīng)多次和生產(chǎn)中心相關(guān)人員進(jìn)行討論、評(píng)審和論證。最終項(xiàng)目采用振動(dòng)流化床干燥方案,不新增干燥廠房,利用原有硫銨綜合樓進(jìn)行布置;尾氣處理不采用水膜除塵器,直進(jìn)脫硫塔洗滌合格排放;利用原濕硫銨中轉(zhuǎn)庫(kù)四周封閉做為硫酸銨成品庫(kù)。
項(xiàng)目自2020年6月份開始施工和設(shè)備安裝,車間成立了專項(xiàng)開車小組,編寫了操作規(guī)程和各種預(yù)案,通過培訓(xùn)和實(shí)地演練,讓操作人員掌握了工藝流程和操作方法,12月份開始單體試車。2021年1月份開始聯(lián)動(dòng)試車,1月29日開始投料,并取得投料試車一次成功。
本次增上的干燥系統(tǒng),將硫銨水分從5%降至1%以內(nèi),便于硫銨長(zhǎng)期存放和銷售;干燥后采用噸包裝,減少了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境也明顯改觀。通過分析報(bào)告和與市場(chǎng)銷售公司溝通,增上干燥后采用噸包裝,可以作為復(fù)合肥原材料對(duì)外銷售。